《吉林油田自主研发无源磁导向技术》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2021-03-17
  • 推动关键核心技术国产化,坨1井精准重入老井眼。3月10日,吉林油田双坨子储气坨1井封井工程完成一周后,运转情况良好。坨1井无源磁导向现场试验的成功实施,创造了运用自主研发无源磁导向技术、精准定位重入老井眼的先例,推动了关键核心技术国产化,为解决储气库复杂废弃井处理探索出一条有效途径。  

    双坨子储气库是吉林省建成的第一座储气库,主要为吉林省天然气季节调峰及应急保供提供保障。坨1井封井工程由吉林油田组织实施,中国石油工程技术研究院承担磁导向及随钻陀螺作业,长城钻探钻井三公司承担钻井施工作业。坨1井是吉林油田1963年完钻的一口复杂废弃井,完钻井深2430.54米,油套下深1287.37米,套管以下存在1143米裸眼段,裸眼段钻穿了两套建库目的层,如不能实现有效封井,将影响储气库建库的密封性和运行安全,导致坨17断块无法建库,损失整个库容工作气量的1/5。但该井套管内252米至658米水泥固管,套管钻修多次失败无法实施,需要采用打救援井方式,利用无源磁导向技术定位老井眼套管,实现老井眼套管斜处的重入。但这项技术主要依靠进口,使用成本高。  

    去年年底,吉林油田组织科研人员,先后攻克了无源磁导向及随钻陀螺振动等核心技术,打破了国外技术垄断,为坨1井经济高效封井提供了技术手段。通过现场精心施工管理、精准轨迹设计、精确定位测量和精细定向控制,在井深705.2米处完成碰套管任务,于井深1306米处一次重入裸眼段,轨迹测控精度成功控制在厘米级。

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    • 开栏语: 在历史的长河中,总有一些年份,以其独特的印记,镌刻着一个时代的奋斗与辉煌。2024年,对于吉林油田而言,正是这样一个意义非凡的里程碑。六十五载风雨兼程,从初露锋芒到如今的稳健前行,吉林油田不仅见证了新中国能源工业的发展历程,更在新时代的浪潮中,以坚韧不拔之志,书写着转型升级的新篇章。 这一年,是吉林油田发现65周年的荣耀时刻,也是公司向着实现本质扭亏脱困,高质量发展迈进的重要节点。在这片希望的热土上,吉林石油人以“三分天下”的战略蓝图为引领,秉持“325”工作思路,矢志不渝地向着新“681”发展目标奋力前行。 回望这一年,昂格55万千瓦风电项目的并网投运,不仅是中国石油单体规模最大的风电项目,更是吉林油田在新能源领域迈出的坚实一步,标志着绿色转型的加速推进。在川南,区块骨架工程的基本建成,为未来的蓬勃发展奠定了坚实的基础;而在松南老区,通过不懈的努力,油气稳产的基础更加牢固,展现了吉林石油人对传统能源业务的坚守与创新。 从松辽平原的广袤到巴蜀之地的深邃,从传统油气的深耕到新能源的开拓,每一步都凝聚着吉林石油人的智慧与汗水,每一份成就都是他们坚毅与执着的最好证明。在高质量发展的征途上,吉林油田的每一步都走得坚定而有力。 我们特此开设“2024·印记”栏目,旨在通过一系列生动的故事、珍贵的瞬间和深刻的声音,带领大家穿越时空的隧道,近距离感受吉林油田这一年来的不凡历程。在这里,您将看到技术创新的火花,听到奋斗者的心声,感受到企业转型升级的强劲脉搏。让我们一同回望过去,珍惜当下,展望未来,共同见证吉林油田在新时代的征程中,如何以更加昂扬的姿态,续写辉煌,开创更加灿烂的明天。 “2024·印记”,期待您的持续关注,一同铭记这一年,吉林油田留下的每一个坚实脚印。 今年前11个月,吉林油田完成二氧化碳年注入计划的97.6%,超计划运行,驱油效果显著。 为确保高效开发,吉林油田二氧化碳开发公司持续进行精细注采调控,结合监测资料和生产动态分析,对生产区域进行动态调整。同时,积极探索多层非均质油藏扩大波及体积的新方法,持续改善层间矛盾。在工艺方面,进一步开展二氧化碳驱注采井低成本工艺及带压作业技术攻关,研究低成本国产化注气工艺管柱及测试技术,持续加快国产密相泵注入技术研发,降低注入运行成本。 在基础设施建设方面,吉林油田二氧化碳开发公司持续加快大情字井油田新建黑79站伴生气预处理和黑46站余热利用工程的建设进度,预计建成后年注气能力将达到92万吨。同时,优化二期工程推广方案,综合考虑注采平衡、效益保障和埋存等因素,合理匹配水气注入能力,多措并举提升日注气能力。在技术研发方面,吉林油田持续攻关不同类型油藏二氧化碳驱提高开发效果的技术方法,研发出地面和井下两种智能分注工艺,并攻关配套井口和智能配注器。 二氧化碳开发公司瞄准“电、气、新能源”3个重点领域,扩大机采间抽、注入压损、低温集输等能耗管控技术的应用范围,提高清洁能源利用率,实现节电节气。同时,二氧化碳开发公司积极开展国产化流量计试验,增加了橇装气浮水处理装置,降低注入成本。通过持续提高伴生气回注量,减少外购气,优化气源结构,提升整体效益。