《远程井眼管理克服了强度各向异性,增强了井眼清洁》

  • 来源专题:深海资源开发
  • 编译者: 徐冰烨
  • 发布时间:2025-05-03
  • 完整论文的作者描述了一个案例研究,在该案例研究中,通过对破坏机制的正确理解、页岩强度各向异性的表征以及强度各向异性合并模型的实施,认为在具有挑战性的页岩地层中钻大斜度井是可行的。在一口试验井成功之后,使用优化的参数和更高的泥浆比重(MW)钻了一口大斜度井。实现无非生产时间钻井(NPT)。
  • 原文来源:https://jpt.spe.org/remote-borehole-management-overcomes-strength-anisotropy-and-enhances-hole-cleaning-restricted
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    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-02-24
    • 2月20日,从西南油气田公司获悉,蓬莱001-H31井顺利完钻。该井在五开采用“小井眼旋导+水基钻井液”提速提效技术组合,首次实现蓬莱气区五开两趟钻完钻,五开平均机速较区块最高纪录提速79.13%,五开钻井周期较区块最短纪录再减67.50%,刷新该区块160毫米井眼施工趟数、最快机速、蓬莱气区灯二段五开最快完钻周期3项纪录。 蓬莱001-H31井位于四川省遂宁市大英县,是西南油气田公司部署在四川盆地蓬莱区块灯二顶界构造中深103井区南部构造高点的一口开发井,钻探目的是支撑中深103井区灯二气藏产能建设。 面对该井五开井底温度高、双台阶大位移轨迹阻卡风险高以及区块地质条件复杂、多发井漏等难题,西南油气田公司优选进口小井眼RSS-Lucida旋导工具,发挥高温小尺寸旋导的提速效能,着力对钻井液内磁性物质防治,堵漏后泥浆清洁、起下钻旋导降温流程进行严密跟踪管理,确保旋导工具在153℃高温环境下零故障,双台阶轨迹平滑,摩阻、扭矩等工程参数优异,五开优质储层钻遇率高达95%。 同时,为进一步降低钻井成本,西南油气田公司在总结蓬莱001-H1井成功经验的基础上,经专家组充分论证,将五开设计油基钻井液体系优化为JFS水基钻井液体系,并在施工中派专人现场办公,积极处理磁性物质超标、钻遇灯三易垮地层、井漏快速治理等难题,助力钻井提速的同时实现效益提升。实践证明,“小旋导+水基钻井液”技术组合有力促进蓬莱气区钻井提速提效。
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    • 随着声幅显示水泥浆返高数据精准达标,工程技术服务中心中南固井队圆满完成王61B侧井小井眼尾管悬挂及回接固井施工;完井后声幅图显示裸眼段封固优质率达93.5%,质量全优,标志着深层小井眼侧钻固井技术取得突破性进展,为复杂侧钻井高效固井提供了全新范例。 王61B侧井完钻井深为2926米,小井眼直径为101.6毫米,构造位于江汉盆地潜江凹陷王场油田北区。此次固井施工面临漏失风险较高、地层流体活跃、混窜风险突出以及顶替效率低下等难题。针对该井复杂工况,工程技术服务中心组织专家及技术骨干精心设计该井固井施工方案,联合甲方及兄弟单位多次召开技术交底会,最终形成“防漏控压+韧性封固”一体化方案,同时在通井阶段采用“稠浆+纤维”的方式清洁井眼,保障套管顺利下入。施工中技术骨干实时监测施工压力与排量,确保水泥浆返高至设计位置,最终顺利完成固井施工,成功破解了地层漏失、流体窜扰、套管屈曲等多重技术瓶颈,完井后声幅图显示,裸眼段封固优质率达93.5%,重叠段胶结质量全优,为江汉工区剩余油挖潜及复杂结构井高效开发提供了重要技术支撑。