《西北油田调整区挖潜喜获高产》

  • 来源专题:超深层油气勘探
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2018-03-28
  • 日前, 西北油田在托甫台碳酸盐岩调整区部署的挖潜井TP197X井酸压改造测试, 喜获高产工业油气流, 日产油90.0吨, 不含水, 生产状况稳定, 展示出该领域良好的效益开发潜力。2018年, 西北油田以 "拓资源、扩规模、降递减" 为工作主线, 持续深化油藏研究和优化产建部署, 部署的TP197X井取得良好效果, 该井位于塔河油田托甫台北部TP8井区, 以评价该工区北东向富油次级断裂带的调整挖潜潜力为主要地质目的。2017年10月2日, TP197X井正式开钻, 在奥陶系目的层钻进过程中, 先后钻遇多段放空漏失性储集体, 从测井响应曲线图分析, 该井钻遇了高度约15.2米厚的大型溶洞体, 钻完井期间累计漏失泥浆621.0方, 该井常规完井测试, 出液以黑水为主, 油藏研究人员综合该井区的次级断裂发育特征、储集体地震响应特征和井区开发动态特..。

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  • 《大庆油田:转变注水开发方式喜获高产“油娃”》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-11-28
    • 大庆油田大力改善外围致密油已开发区块的开发效果,喜获高产“油娃”,截至11月21日,今年已完成72口井整体改造施工,投产48口井,其中生产时间较长的20口井,峰值日产油达110吨。 1982年以来,大庆长垣外围油田经历了开发试验、快速上产、持续稳产阶段,实现了连续15年500万吨以上稳产,成为大庆油田稳产的重要力量。 “十四五”以来,大庆油田针对外围致密储层常规注水无法建立有效驱动体系的问题,辩证认识和准确把握油田开发矛盾与潜力,解放思想、转变观念,大力实施水驱精准挖潜,探索大幅提高采收率的有效途径。他们以效益治理为目标,开辟了3个试验区,攻关以“重构井网、再造缝网、人工油藏、全程补能”为核心的转变开发方式提产技术,方案部署3年将实施压裂85口井,后期吞吐补能85井次。 部署窄薄河道砂水平井,实现井控砂体最大化。大庆油田开发系统以井网与改造规模相匹配为原则,在主力砂体部署7口水平井,通过精准地质建模、24小时驻井跟踪、专家远程指导,这7口水平井砂体钻遇率达86.8%,为井区储量有效动用奠定坚实基础。 创新压裂工艺技术组合,构建复杂裂缝体系。技术人员集成“前置渗吸置换+压裂增能一体+多级暂堵转向”组合工艺,对增能液用量、多级暂堵转向及经济效益等关键节点进行多方案优化比选,保证了缝控储量最大化。他们深化认识、优化工艺,推动施工模式由“压裂—带压起管柱—闷井—投产”向“压裂—闷井—起管柱—投产”转变,管柱类型由“常规坐压—双封单卡”向“强制解封+可溶球”转变。今年,大庆长垣外围油田实施转方式施工63口井,施工成功率达100%。特别是在加密水平井成功应用连续油管底封拖动压裂技术,大幅度提高了改造效果及效益,其中葡333-扶平2井用时17天、改造163簇段储层,刷新了国内连续油管改造层数最多、完成周期最短双纪录。 针对中强水敏储层特点,技术人员在压裂液体系中综合考虑“洗油+降黏+防膨”因素,创建“压后闷井、逐级返排、定压生产”工作制度,充分发挥渗析置换作用,平均见油返排率为12.6%,较致密油低11.1个百分点。 据大庆油田开发事业部开发动态管理科科长马亮亮介绍,今年大庆油田实施转方式施工后,产油时间较长的13口直井,措施后平均峰值日产油5.7吨,已累计产油7249吨,目前仍保持2吨以上的产量水平。与单一规模改造相比,这些井高峰日产量提升130%,稳定日产量提升50%。 经过一年多的攻关与现场实践,大庆油田首次开展的转变注水开发方式试验取得初步成效。转变注水开发方式能够提高资源利用率,可以盘活井、地面等现有资产,可提升特低渗透储层开发水平,并验证了工艺设计的可行性和参数设计的合理性,为后续试验井方案优化提供了借鉴。
  • 《西北油田: 深挖潜力点老区弹 "新调"》

    • 来源专题:超深层油气勘探
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2018-03-28
    • 西北油田碳酸盐岩岩溶缝洞型油藏、已经历天然能量开发、注水开发、注气 + 注水开发等阶段、由于储层非均质性强、大大增加了深度挖潜的难度、该油田采油一厂从地质成因、采出程度、能量分布入手、找准矛盾点、深挖潜力点、目前、油藏日产水平达2447吨、自然递减为10.4%、新增SEC 储量125万吨、老油藏焕发了第二春。思想挖潜: 地质认识实现大突破如何在缝洞型油藏开发上取得新突破, 首先要打破常规思维, 实现在地质认识上的飞跃。研究人员在前期 "缝洞单元理论" 基础上, 提出了 "断溶体油藏" 这个新理念, 进一步丰富碳酸盐岩油藏成藏理论。