《重庆:将持续开展页岩气开采与二氧化碳封存一体化技术攻关》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: 武春亮
  • 发布时间:2024-04-23
  • 北极星能源网获悉,近日重庆市能源局《关于开展
    页岩气
    开采与二氧化
    碳封存
    一体化试点的建议》的答复发布,详情如下:
    重庆市能源局关于市政协六届二次会议第0722号提案的复函
    孙宽委员:
    您提出的《关于开展页岩气开采与二氧化碳封存一体化试点的建议》(第0722号)收悉。经与市委金融办、市生态环境局、市科技局、市规划自然资源局、重庆市税务局、涪陵区政府共同研究办理,现答复如下。
    一、我市在页岩气开采领域开展二氧化碳封存科技创新取得了初步成果
    我市是全国页岩气勘探开发的主战场之一,也是全国最早实现商业化开采的区域。为加快推动页岩气增储上产,我市先后设立了复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室、重庆市特种油气资源开发工程技术研究中心、重庆市页岩气资源与勘查工程技术研究中心、中石化重庆页岩气产业技术研究院、重庆市页岩气绿色高效开发产业技术创新中心等6个市级科技创新平台,会同在渝高校、科研机构开展了一系列科技创新,取得了丰硕成果。
    为推动页岩气资源绿色高效开发,我市累计投入财政资金800多万元,搭建了页岩气资源勘查与绿色高效开发、碳捕集与利用等科研创新平台,开展了深部页岩气储层CO2封存、枯竭页岩气藏封存CO2安全机制、关闭矿井CO2地质封存及煤层气一体化开采等关键技术研究和装备研发,突破了页岩气勘探开发、超临界CO2阶跃式脉冲循环压裂等关键技术20多项,研制了超临界二氧化碳发电、盆缘山区页岩气地球物理探测等装备10多套。同时,协调中石化重庆页岩气有限公司在綦江—万盛区块开展超临界CO2开采页岩气技术现场试验,截至目前南川区已实施注驱二氧化碳吞吐增产试验2井次,3次累计注入二氧化碳3983.9吨,焦页201-3HF井和焦页10-10HF井开展不同注入量试验效果良好,平均日增气量0.6万方,累计增气271万方。
    二、下一步工作安排
    下一步,我市将持续开展页岩气开采与二氧化碳封存一体化技术攻关,在提高页岩气开采率的同时,努力缓解温室气体CO2减排压力。
    一是组织相关研究机构、科研院校、页岩气勘探开发企业等单位,充分汲取国内外页岩气开采与二氧化碳封存一体化工作经验,按照我国碳捕集、利用与封存技术发展路线图,在全市进行深入调研,摸清情况、梳理问题、找准切点入,制定我市页岩气开采与二氧化碳封存一体化工作规划,分阶段部署技术研发、示范和商业应用项目。
    二是调动社会各方积极性开展试点示范。加快完成中石化涪陵页岩气公司委托重庆大学开展《复兴、红星区块陆相页岩油气CCUS技术研究》,积极向生态环境部申报“川渝页岩气开发区域生态环境保护关键技术研发与应用示范”等科研任务,多方争取资金支持,重点围绕碳封存、碳捕集、注驱及压力页岩气田勘探开展试点示范。
    三是加快研究相关支持政策。优化《重庆建设绿色金融改革创新试验区实施相关细则》,拓宽融资渠道,推动投资基金及社会资本参与页岩气开采与二氧化碳封存一体化项目投资;积极争取国家在税收方面予以支持政策;争取在用地、用林等方面开辟绿色通道,为页岩气开采与二氧化碳封存一体化项目试点提供有力要素保障。
    此复函已经我局王祖勋局长审签,衷心感谢您对我局工作的理解和支持。若您对以上答复有什么意见,请填写在回执上寄给我局,以便我们在今后工作中吸纳改进。
    重庆市能源局
    2024年4月18日
  • 原文来源:https://news.bjx.com.cn/html/20240419/1372642.shtml
相关报告
  • 《长庆油田二氧化碳增能压裂技术取得重要成果》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-04-09
    • 4月5日,长庆油田老井侧钻水平井液态二氧化碳前置增能压裂及碳埋存试验,在苏里格气田中区首获成功。各项技术数据显示,入井液态二氧化碳累计达100立方米,压后一次性放喷点火后火焰高达6至7米,监测二氧化碳埋存率超过80%,实现了压裂提产和环保减排的双重目标。 长庆油田油气工艺研究院研究压裂技术的专家介绍,二氧化碳前置增能技术以其独特的工艺优势应用于气田致密气藏和老区改造,对于低压、致密、强水锁砂岩储层具有明确的技术针对性,不但能达到地层能量补充、降低储层敏感性伤害及提高气藏最终可采储量的目的,还能够实现对二氧化碳的埋存,减少环境污染。 近年来,为了进一步提高气田老区的采收率、降低钻完井生产成本,长庆油田利用报废老井,在苏里格气田中、东区开展老井侧钻水平井钻完井压裂试验,取得了一定的效果。但由于老区开采时间较长,侧钻井地层压力普遍较低,对压裂液造缝效率和压后排液造成一定困扰。 对此,长庆油田科研技术攻关团队结合国家节能减排战略发展目标,利用液态二氧化碳在老井侧钻水平井开展了气田增能助排压裂和碳埋存试验,现场压后测试无阻流量达37万立方米/天,较区块前期老井侧钻水平井提高30%以上,取得了良好的增产效果。同时,为进一步掌握气田侧钻水平井碳埋存规律,压后开展了二氧化碳埋存监测试验,试验井排液8天累计返排气态二氧化碳7888立方米,折合液态二氧化碳13立方米左右。专家介绍,根据国外二氧化碳返排经验图版,此项试验在碳捕获、利用与封存效果方面达到了既定目标。 据了解,二氧化碳压裂已在集团公司个别油田企业进行了规模应用,但长庆油田结合自身低压、低渗、低丰度的“三低”油藏特征,创新性开展了将二氧化碳压裂增能提产与碳埋存中和相结合试验,既破解了低压储层压裂排液提产瓶颈,又解决了二氧化碳温室效应的环保问题,达到了事半功倍的效果。 此次试验的成功,为长庆油田掌握二氧化碳增能压裂的碳埋存规律提供了关键数据支撑。2022年,长庆油田将在苏东北、靖边上古等低产低效区和老井侧钻水平井全面应用此项技术,为气田低压致密气区的高效发展提供强力技术支撑。
  • 《武汉岩土所超临界二氧化碳强化页岩开采与地质封存一体化研究取得进展》

    • 来源专题:岩土力学与工程信息资源网
    • 编译者:李娜娜
    • 发布时间:2024-12-10
    • 全球能源失衡带来了巨大的挑战和环境后果,超临界二氧化碳强化页岩开采与地质封存一体化为同时解决这两个问题提供了有希望的解决方案。页岩储层拥有低孔隙度、低渗透率和高吸附性的特征,展现出大规模碳封存的潜力。在SC-CO?注入过程中,页岩气储层会经历一系列由CO?吸附引起的物理化学变化,包括吸附、溶解、沉淀、传输和润湿性变化等多重机制的协同作用。这一机制在影响页岩气储层储存能力的同时,可能会导致基质膨胀、裂缝产生,影响封存过程中的安全性和稳定性。 中国科学院武汉岩土力学研究所油气地下储备与开发研究中心研究人员针对这一系列复杂的科学问题开展深入研究。他们聚焦于二氧化碳注入和储存过程中吸附所导致的基质膨胀现象,系统分析了这一机制对页岩储层结构和储气性能的影响。主要研究成果如下:1)CO?吸附诱发页岩显著膨胀,垂直于层理面的方向上比平行方向上更容易发生变形;2)机械压缩和吸附膨胀的非同步响应导致在岩体中形成应力集中区,进而加剧结构失效;3)通过使用棒状几何模型和结合线性应变的筛选框架,评估各向异性变形对渗透性变化的影响。在各向同性膨胀假设下,渗透性损失的唯一原因被认为是垂直吸附线性膨胀应变;而实际中,页岩在吸附过程中表现出各向异性变形,由于原位“反推”条件,一部分垂直应变转化为水平应变。在原位“反推”条件下的渗透性与各向同性膨胀假设下的渗透性存在显著差异。 研究成果发表于《Gas Science and Engineering》,《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》等行业TOP期刊。 论文链接: https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2024.09.018 https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2024.205317