《华北工程院水平井柱塞气举实验初获成功》

  • 来源专题:超深层油气勘探
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2018-03-27
  • 2017年8月至今, 华北油气分公司工程院积极深入院厂结合, 对分公司首次水平井柱塞气举工艺试验和采气一厂进行通力合作, 目前试验井DPH 212井按照一开一关制度连续平稳运行64天, 气井压力稳定, 平均日产气3500方。大牛地气田水平井产气量达到临界携液流量的气井只占34%, 大部分水平井存在排液难的问题, 其中部分水平井产量达到临界携泡流量, 但由于产量低, 井筒滑脱损失大, 导致井筒积液。为了提高水平井带液效率, 排除井筒积液, 实现气井稳产, 工程院采气所展开了水平井柱塞气举工艺试验。目前国内水平井柱塞气举理论不完善、现场试验少, 尚未形成成熟的工艺体系, 采气所技术人员根据柱塞气举不同工作制度下生产规律, 探索不同工作制度对柱塞气井生产情况的影响。

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  • 《国内最高温页岩气水平井固井成功》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-05-24
    • 从西南传来消息,固井公司西南项目部承揽施工的阳101H1-2井139.7毫米油层套管固井作业现场固井施工质量合格率100%。本次固井段井底检测温度高达155摄氏度,是国内页岩气井水平段最高。 阳101H1-2井是中国石油西南油气田公司部署在川南阳高寺构造的一口页岩气重点评价井,完钻井深5545米,井底温度监测最高达155摄氏度,钻进期间循环温度140摄氏度。 该公司西南项目部的工程技术人员们,针对井底高温固井作业,造成工具性能、水泥石强度不稳定难题,他们通过优先水泥浆外加剂,采用抗高温水泥浆体系,现场施工采用常规单级固井作业,施工一气呵成。为国内深层高温页岩气井水平井固井作业积累了宝贵经验。
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    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-04-03
    • 4月1日,从西南油气田公司获悉,长宁H35-2井“水基替代油基”钻井液技术现场试验取得成功,全井钻井周期52.4天,单井钻井液及岩屑处置成本同比油基条件下降低30%,标志着中国石油川南页岩气水平井钻井技术取得重大突破。 川南龙马溪组页岩地层具有较强的亲水特性,使用水基钻井液钻井可能导致井壁易失稳、井下摩阻高、井眼清洁难度大,多年来一直采用油基钻井液体系施工,存在成本高、安全环保风险大等问题。为实现页岩气长期规模效益开发,2021年开始,西南油气田公司联合西南石油大学等高校立项开展科技攻关,提出龙马溪组水平井“水基替代油基”钻井液技术思路,对纳微米封堵材料、抑制防塌剂和高效润滑剂等关键处理剂开展研发,成功开发出强封堵强抑制防塌水基钻井液体系,整体性能接近油基钻井液。 为确保现场试验成功,西南油气田公司牵头成立工作专班,优选平台、井位,研讨试验方案,地质工程、技术经济一体化整体推进试验进度。长宁H35-2井Ф215.9毫米井眼采用新型水基钻井液体系,克服靶前位移大、水平段微幅构造发育带来的轨迹调整频繁、区块边界三维地震资料品质欠佳等不利因素,顺利完钻。该井钻完井期间钻井液性能稳定,无漏失、无掉块和井壁垮塌现象,实现安全快速钻进。 下步,西南油气田公司将认真总结经验,形成“水基替代油基”钻井液关键性能指标模板和实验评价方法,进一步扩大试验和推广力度。同时,配套开展井身结构瘦身、工程箱体+常规定向替代旋导工具等“极限控投降本”举措,单井井工程投资折算标准井预期可实现EUR0.75亿立方米资源的效益开发。