《7年攻关!吉林油田智能分注工艺新突破!》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2025-03-21
  • 历经7年攻关试验

    吉林油田智能分注工艺

    终于实现新突破

    记者获悉

    智能分注工艺已在

    17个油藏480口水井实现规模应用

    检管周期均在3年以上

    示范区有效注水合格率提升10个百分点

    注水用电费用降低8.7%

    小编了解,2024年初,油气工艺研究院以智能分注技术为方向,持续开展分注工艺优化、远程监控平台功能完善、数据深度应用以及集群式间注探索,截至目前,地面分注内层防腐技术在新立、大情字油田腐蚀结垢严重区块先导试验4口井,防腐防垢效果良好,预计可延长一个检管周期,节约维护费用23.6万元;无线通信分注工艺在木146区块试验6口井,简化了分注管柱、实现了带压作业,通信时长较常规无线通信分注降低80%;缆控分注带压作业技术作为储备技术,初步验证了技术可行性,作业效率可提高30%。

    智能分注远程监控平台持续完善,支撑作用愈发凸显

    “我们开发了实时监测、故障报警、试井测试等7大功能模块,可在线监控369口井。”据采油工艺研究所所长沈翘楚介绍,这个平台功能稳定,为注水精细管理提供技术支持。庙20-9-19井自去年5月份应用高压层返吐识别及阀门自控功能以来,二段高压层执行程序42次,月均7次,达到了无需人工介入、精准判断的水平;7口井应用自动开发阀4个月,自动执行1524次,定时精准落实间注方案。

    实时监测数据应用不断拓宽,地质工程一体化水平显著提高

    智能分注项目长刘亚珍表示,历经多年攻关,已形成智能分注井吸水能力测试、不稳定试井测试技术,开展10口井24层测试及解释,为储层精准认识提供参数。探索水井端水流优势方向识别,庙20区块3个注采井组开展先导试验,初步验证技术可行性,指导方案调整和措施挖潜。

    新能源与注水融合初见成效,经济效益显现

    “在技术研发之初,我们的研究理念就是要与新能源融合,实现绿色开发生产。”项目组员付艳辉告诉记者,根据新能源供能特征及分层精准认识,逐步形成了集群式间歇注水方案设计方法、攻关自动调控技术。并在庙20四号平台开展4个月的集群式间注试验,明确了集群式间注油藏、工程和经济可行性,为低成本绿色注水开发提供技术支持。

  • 原文来源:https://oil.in-en.com/html/oil-2977196.shtml
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