《大庆油田首口储气库井固井成功》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2019-07-19
  • 近日,大庆油田钻技一公司成功完成升平库平1井技术套管固井施工任务,经声幅检测固井质量完全符合设计要求。这口井是大庆油田首口储气库井,它的建成可以有效调节天然气市场供应,为冬季供气提供保障。天然气本身不易储存,而且安全系数远低于石油,建造地面储气库成本极高。因此,目前石油领域通行的做法是在地下相对密闭的空间建造一个储气库,把夏季市场需求低时生产的天然气储存起来,冬季用气高峰时调配出来满足市场需求。大庆油田新近施工完成的这个升平库平1井位于安达市升平镇,设计完钻井深3956米,预计完井周期180天。在组织该井表层封固任务时,大庆油田钻技一公司充分吸收借鉴以往类似井型固井的经验,制订专项施工方案,在原有设计上增加5.5立方米的返出余量,采取“两注一替”的施工工艺和设备组合,确保了作业压力稳定、连续快速,水泥浆全部返到地面。

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    • 来源专题:油气开发与利用
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2017-11-17
    •        大庆油田钻探公司充分发挥一体化技术优势, 今年前两个月实现优质高效完井 641口, 累计进尺91.3万米, 取得开门红。   经过 50余年的开采, 剩余油挖潜、难采储量开发等难题摆在大庆油田面前。大庆油田钻探公司在加快科技创新基础上, 注重成熟技术集成应用推广和核心技术创新攻关, 起到了1 + 1 2的效果。          在技术应用上, 公司集成推广钻井地质技术和调整井钻完井技术, 实现地层压力预测调整和剩余油挖潜能力长足进步, 形成了钻井地质系列技术, 实现了地层压力精准预测和浅气层危害级别细分。结合长垣地层压力高、层间压差大问题, 公司完善了 "高放、低停、欠补" 压力剖面调整方法, 钻井复杂发生率下降了6.9%。在外围油田, 公司在1245口井应用调整井钻关降压技术, 累计减少注水量13.9万立方米, 相当于增加原油产量9823吨。        2016年、公司优化钻机网格化运行、推行区块内分批钻关、对钻前到完井3个阶段进行优化、将130个工序优化为98个、集成应用了13项技术、在2730口井应用中、完井周期缩短了15.2%。在断层区挖潜剩余油上、公司形成了7项配套技术、攻克了井壁稳定差和钻井风险高等难题、已投产的9口井、平均单井日产油比其他井增加了12.2吨、在库里泡葡47区块应用大平台大位移钻完井技术、取得了中靶率、固井质量合格率、测井曲线合格率全部100%、累计节约成本1200多万元。 在深井钻井技术上, 公司应用钻前地层可钻性预测结果, 开展个性化钻头优选与试验, 形成了7个深层区块钻井提速技术模板。其中, 液动旋冲工具成功入选中石油自主创新产品, 在徐深6-313井创造了单趟钻进尺1326米新纪录。 大庆钻探公司通过加强科技攻关, 实现了技术集成化、产品系列化、应用规模化, 整体钻井速度提高 3.42%、固井优质率提高5.51%, 保障能力和核心竞争力持续提升。
  • 《大庆油田油气喜获高产工业油流》

    • 来源专题:油气开发与利用
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2017-11-17
    •        今年大庆长垣以西 6口探井又喜获高产工业油流, 油田油气勘探势头向好。日前, 记者从油田了解到, 松辽盆地北部大庆长垣以西常规油探井塔48、塔52、龙56、江93、金91、葡23井喜获高产工业油流, 实现勘探 "开门红"。   对于资源型企业来说, 勘探的重要性不言而喻。只有找到更多、更好的油气资源, 才能使发展的底气更足。特别是现今, 大庆油田对资源的渴望, 比以往任何时候都迫切。一定意义上说, 大庆油田能走多远, 能否振兴发展, 关键取决于这条生命线。正是认识到勘探的重大意义、大庆油田坚持增资源保发展不动摇、以提高勘探发现效率、提交效益储量为目标、创新工作思路、超前谋划部署、深化地质认识、攻关瓶颈技术、精心组织生产、大力推进降本增效、打响了一场勘探 "进攻仗"。去年, 新增石油探明储量5120万吨, 天然气探明储量524亿立方米, 无论是勘探程度较高的老探区, 还是新领域新层系, 都取得了一些具有标志性意义的重大突破, 全面超额完成年度勘探任务。