《青海油田前置二氧化碳压裂技术成功应用》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2024-10-24
  • 近日,青海油田在乌平2井圆满完成前置二氧化碳压裂施工作业,累计入井液体二氧化碳800立方米、总加砂534.4立方米、总净液量7250.77立方米、最高施工压力108.5兆帕,为该区域储层改造探索出了适宜的新工艺。


    乌平2井水平段泥质含量较高,孔吼结构复杂,基质渗流能力差,矿物组分高频变化,整体施工难度较大,油气工艺研究院经过大量前期研究比对,确定采用前置二氧化碳压裂技术工艺。

    “前置二氧化碳压裂技术工艺能够减少液体对储层伤害,降低原油粘度,增强流动性,有效改善储层渗流条件,提高油气井产量,提升压后返排效果。”油气工艺研究院储层改造工艺研究所副所长刘永介绍道。


    鉴于施工井作业层水平主应力较高,低杨氏模量、低泊松比的塑性特征明显,地层破裂困难,施工压力高等客观因素,井下作业公司作为施工组织方,在施工过程中严格按照油田公司施工安排和技术要求,积极组织施工单位、技术保障部门召开方案论证专题会议,针对“预处理酸+多段塞打磨”工艺进行详细讨论,结合前置二氧化碳压裂施工特点、风险防控难点做好研究论证各项准备工作,确保前置二氧化碳压裂施工取得预期效果,为稳步优化前置二氧化碳压裂模式积累经验、推广应用打下基础。

    井下作业公司严格按照油田公司“优势储层强改造、较差储层弱改造”的差异化压裂设计理念,执行“一段一策”的施工方法,通过“冻胶+低粘滑溜水+冻胶”逆复合模式与前置液体二氧化碳相结合的工艺对“甜点”整体进行改造,避免纵向串通,提高压后返排,减少液体对储层伤害,降低施工风险。


    “为确保作业过程平稳受控,我们以‘加强过程管控、深化质量提升’为总体思路,安排专人驻井,严格按照重大风险防控清单、重大事故隐患判定标准,不断强化现场责任落实、风险管控和应急处置,依托安全监督力量,全过程、全时段实施旁站监督和质量监督,第一时间解决可能出现的安全隐患,切实做到现场安全管控不留盲点、不出漏洞,确保施工作业安全环保、优质高效完成。”井下作业公司相关负责人在现场介绍说。


    在施工作业中,指挥小组每日组织主控部门、施工单位、配合单位以及承包商召开班前、班后会,让施工人员清楚施工参数、清楚储层特性、清楚井身结构、清楚压裂性能。协调各方力量优化施工组织,确保每一道工序、每一个工艺流程精确无误,提高施工效率。下一步,油田储层改造一路将持续推进技术迭代升级,为储层改造技术再添利器。

  • 原文来源:https://oil.in-en.com/html/oil-2973108.shtml
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