《吐哈油田超深稠油治理见效果》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2018-04-11
  • 玉7-22井实施注气 + 注水吞吐措施后, 日产油6吨, 增产3.7倍。玉北20-17井日产油9.76吨, 增产5.5倍 吐哈油田超深稠油随着开发的不断深入, 低产井数增多、治理难度加大, 常规措施实施效果不理想。面对这样的困境, 鲁克沁采油厂理清治理思路, 精细地质研究, 转化开发方式, 号准油井 "脉", 开好治理 "方", 及时优化施工参数和效果跟踪分析, 确保油井治理工作高效有序推进, 让低产井再次恢复活力。 玉北20-17井初期日产油23.3吨, 开采后期注水见效, 含水快速上升。2016年11月对该井实施减氧空气吞吐, 效果不理想, 产液、产量下降, 目前低液量、低含水。技术人员分析后认为主要原因是地层能量差, 总结前期注水吞吐经验, 对该井实施注水吞吐, 补充地层能量。措施作业后, 较措施前日增油8吨 玉7-22井初期日产油11.8吨、含水15%。开采后期受地层能量下降影响, 产量持续下降前期治理主要在油井端开展注水吞吐 + 压裂或者注水吞吐措施, 但吞吐措施后, 地层能量难以有效提升, 产量递减快。

相关报告
  • 《吐哈油田体积压裂开发非常规油藏》

    • 来源专题:油气开发与利用
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2020-09-02
    • 截至8月28日,吐哈油田在三塘湖芦草沟组应用体积压裂技术12井次,见效11井次,平均有效期超过246天,累计产油3.2125万吨,获直接经济效益2513.6万元。吐哈油田通过技术攻关,采用体积压裂技术开发非常规油藏,取得较好效果。近年来,吐哈油田面对油藏储层类型多、品质差,稳产难度逐年加大的现实,开发对象以非常规油气藏为主。三塘湖非常规油藏勘探开发工作起步较早,1996年取得发现,结合前期勘探认识评价,三塘湖芦草沟组甜点储层段有利区面积较广泛,是实现规模性建产的现实领域。芦草沟组非常规油藏储层条件复杂,纵向上变化快,薄互层、层理发育,天然裂缝不发育,原油黏度高,物性条件较差,大部分井自然投产不能实现经济开采,需要实施压裂措施实现有效动用。2012年以来针对如何有效动用开展了直井体积压裂、水平井分段压裂试验,受到当时技术理念的限制,前期采用直井勘探开发,进行压裂试油取得一定的突破,但存在初期高产、递减快的特征,无法实现非常规油藏储层的有效动用。根据国内外同类型油藏开发实践经验,水平井体积压裂改造是实现非常规储层有效动用的关键。借鉴马中条湖组、牛东等区块开发的成功经验,开展以水平井体积压裂为方向的技术攻关与试验,从而实现三塘湖芦草沟组非常规油藏的有效动用。技术人员通过室内研究与矿场试验,采取地质工程一体化攻关,开展体积压裂技术攻关与试验,配套形成了甜点识别、长水平段细分切割高强度体积改造技术、差异化压裂优化设计技术、施工风险控制技术以及低成本压裂技术等5项关键压裂技术。
  • 《吐哈油田优化改造工艺节约2.67亿元》

    • 来源专题:油气开发与利用
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2018-12-08
    •   吐哈油田改进压裂液,优化压裂工艺,实现了低成本开发。截至目前,吐哈油田5年来共节约压裂成本2.67亿元。近年来,吐哈油田水平井体积压裂推广应用取得较好效果,但体积压裂规模大、压裂成本高。要实现效益开发,技术革新、降本增效势在必行。吐哈工程院技术人员研究出低浓度胍胶压裂液,在满足压裂施工的需要的同时保证了压裂质量。目前,这一技术创新让压裂液成本较改进前降低40%。近5年来,吐哈油田开展非常规储层水平井大规模改造,使用滑溜水量累计达到130万立方米。技术人员研发新型聚合物滑溜水,用聚合物替代胍胶配置滑溜水,降低成本15%。技术人员还优化工艺参数,科学调整滑溜水比例,2014年至2017年,滑溜水比例不断提高,节约费用近1亿元。