摘 要: 针对某市工业园区 5 000 m3 / d 焦化废水处理出水水质难以稳定达标的问题,首次采用“前端各厂 AO 预处理—后端园区 OAO + Fenton 深度处理”的工艺模式,极大地提高了系统抗冲击能力,保障工业园区内焦化厂熄焦用水稳定达标。工程调试运行表明,两级生物处理模式解决了焦化废水生物系统易冲击问题,最终出水 COD、NH4+- N、TN 分别降至 20 ~ 30、< 2、< 10 mg /L,去除率分别高达 99% 、98% 、95% 。同时,出水 COD、NH +4 - N、TN、TP、氰化物、硫化物、挥发酚、油类均优于《炼焦化学工业污染物排放标准》( GB 16171—2012) 直排标准,并达到膜前标准,为焦化废水零排放奠定了基础。
关键词: 焦化废水; 两级生物处理; 硝化反硝化; 抗冲击能力
焦化废水是一种典型的有毒/难降解工业废水,是煤在高温干馏、煤气净化和副产品回收和精制过程中产生的,除含有高浓度的氨、氰化物、硫氰化物、氟化物等无机污染物外,还含有酚类、吡啶、喹啉、多环芳烃( PAHs) 等有机污染物[1 - 2]。目前,工程中焦化废水 处 理 工 艺 主 要 有 AO[3]、AO - 接触氧化、OAO[4]、AOAO[5]等。金涛等[6]通过工程改造表明,采用 AO 工艺处理焦化废水,COD 和 NH4+- N 去除率分别达到 94. 7% 和 97% 。李欢等[7]采用 AOO 工艺处理焦化废水,出水 NH4+- N 降至 5 mg /L 以下,COD 及 TN 去除效果较差。因受煤质、炉顶温度和蒸氨工艺影响,焦化废水水质水量极不稳定,生化处理易受冲击,导致熄焦水无法长期稳定达标,大量有毒有害污染物随着熄焦过程排放到大气环境。某焦化工业园区 5 000 m3 / d 污水集中处理项目,首次提出“前端各厂 AO 预处理—后端园区 OAO + 深度处理”模式,具有较强的抗冲击负荷能力,彻底解决了工业园区内 5 家焦化厂熄焦水稳定达标问题,为焦化废水零排放奠定基础。