《镗铣床数控设备系统改造过程中遇到的问题及解决措施》

  • 来源专题:数控机床与工业机器人
  • 编译者: 杨芳
  • 发布时间:2017-05-22
  • 一、镗铣床数控设备系统原状

      WOTAN rapid2 数控落地镗铣床是1993 年德国生产的,经过二十多年的使用磨损,机械精度严重丧失(如图1)。原数控系统是西门子880 系统,进入老化故障多发阶段,因西门子系统换代出现备件购买困难,必须进行机械大修和数控系统改造来恢复机床的机械精度和控制精度机床存在主要问题如下:该设备W 轴运动时爬行严重,目前该轴已经不能继续使用。机床立柱前倾,疑为W 轴气浮板损坏所致,其他轴工作正常。机床在W 轴不参与运动的情况下,可以正常加工,但工件精度因W 前倾而降低。系统采用已淘汰多年的西门子880M 系统,系统故障后,无配件可换。液压和润滑系统老化,很多油路不通,关键传动位置得不到润滑。

      图1 数控镗铣床外观

       二、镗铣床数控设备系统改造方案

      (一)电气部分的改造方案

       1 系统选型

      采用西门子公司的SINUMERIK 840D 数控系统对原机床数控系统进行改造升级。SINUMERIK 840D 的软硬件配置应满足原机床的控制功能:X、Y、Z、B 五轴联动,OP010 机床操作单元,10.4 寸彩色TFT 显示器,19 寸机床控制面板,PCU50,NCU571.5,40G硬盘,零件程序内存为 3MB(如图2)。

      图2 840D系统PLC连接图

       2 驱动单元

      采用西门子611D 全数字交流驱动装置,1FK7 交流伺服电机代替原机床直流伺服电机,对伺服系统进行改造升级;主轴保留原直流主轴电机,采用西门子 6RA70 主轴直流驱动对主轴系统进行改造升级。

       (二)机械部分改造方案

      机械部分的改造也是一项十分重要的改造内容;设施改造以后整个机床设备能够顺利地得以运行,加工精度能够得到进一步的保证。需要对机床的导轨、主轴、刀具、工作台等部分进行详细的方案论证和方案设计;

      (三)润滑和液压系统改造方案

      润滑系统的改造方案如下:首先是对原来的导轨润滑管路进行清洗、修理,采用南京贝奇尔集中式定时定量泵改造机床元润滑泵;其次是改造液压箱容积为120 升,清洗液压控制元件及各管路系统的液压控制件;再次是更换老化的管路、高压胶管及接头。

      针对液压系统的改造方案如下:

      1. 更换电磁阀;

      2. 增加单独的油冷温控器;

      3. 更换气动部分失效的管路;

      4. 修复各轴防护罩,更换各轴刮刷器;

      5. 清洗检修机床的液压系统、气动系统、润滑系统,更换老化的油管、油封、及损坏的电磁阀;

      6. 检修旋转工作台传动链,更换旋转工作台轴承;

      7. 清洗、检修机床的液压系统、润滑系统、更换老化的油管、油封、及损坏的电磁阀。检修冷却系统;

      8. 机械部件组装、调整各运动轴之间的位置精度,达到出厂标准;

      9. 检修气动系统,更换损坏的元器件(包括导轨气浮机构);

      10. 清洗疏通、检修机床润滑油路,保证所有润滑点均能润滑;

      11. 机床喷漆翻新。

      根据机床修理改造后主要用于加工使用要求,及机床的结构特点,为了保证机床在经过修理改造后能够拥有足够的加工能力和精度保障,机床的大修在保定的修理基地进行,对机床的机械部分进行大修,将机床进行分解、检查零部件是否因镗损需要修理、和换件。

      三、镗铣床数控设备系统改造过程中遇到的问题及解决措施  

       (一)伺服电机速度不稳

      在电气部分的改造当中,遇到主要的问题就是伺服电机控制速度不稳定。为解决伺服电机速度不稳定的问题,从伺服控制参数的调整、反馈单元的检测和数控指令的给定三个方面进行了分析研究。最终通过仔细的检修调试,排除了系统本身指令输出,找到造成伺服电机速度不稳定的原因是伺服驱动器的控制参数不合适,结合仿真的的最优波形,最终确立了伺服驱动单元控制的参数,解决了伺服电机速度不稳定问题。接下来,叙述伺服驱动单元参数调整确定的过程。

      一个数控伺服系统的参数一般包括机床通用参数、轴相关参数和驱动参数三大部分。一个伺服控制系统性能的优劣需要这些不同功能的参数共同作用,配合默契才能达到最优的控制结果,为得到稳定的伺服电机速度控制性能,按照实际机床设备的特性和仿真的最优波形对数控系统的系统参数、轴相关参数和伺服驱动器参数进行从新调整分析,最终得到对伺服电机速度稳定控制的最佳性能,是参数调整的最终目的。参数值的调整优化是一种为使整个系统达到最佳工作状态时,实际负载、驱动单元以及伺服电机工作时的最佳配合状态。

       (二)工作台抖动

      在对镗铣床机械部分的安装调试过程中,遇到最大的问题就是工作台前后和左右方向上运行的抖动。在排除了电气部分的故障后,首先,对整个工作台运动部分进行分析。一吨重的工作台靠气浮导轨减小台面与底座的摩擦,使用滚珠丝杠作为传动机构。在对工作台运动部分的检修过程中,首先解决丝杠的传动问题,对丝杠的螺距进行了精确的检测,发现传动部分没有故障,在对工作台气浮部分的检修过程中,发现在工作台运动过程中,有部分导轨与底座导轨有接触摩擦。气浮导轨运动过程中不能完全气体隔层,导致导轨运动时受到的摩擦力不均匀是导致,工作台运动过程中抖动的最终原因。

      围绕解决导轨运动受阻力不均的问题,首先,对整个气压系统的压力进行了检测,检查了每一个关键节点的压力值和空气压缩机的运行状态,发现压力系统工作正常,最后,在对导轨上气体压力进行检测时,发现整条气浮导轨的压力值不均。所以,确定工作台运动过程中,抖动的原因是气浮导轨上压力不均,导致工作台气浮导轨向上浮起的升力不足,使工作台导轨与底座导轨不能完全脱离,运动时产生不均匀的摩擦力。为解决气浮导轨压力不均的问题,采取对每个气体管道进行疏通,检修由气源到气浮出口装置之间的系统元件;对失效件予以更换。气浮嘴部的清理,对气浮嘴部逐一分解清理与清洗,对损坏的气浮嘴进行更换,轴传动机构修理调整更换空气滤芯和疏通每个气浮导轨气眼的方法,解决了气浮压力不均,最终解决了工作台运动时抖动的问题。

      (三)静压主轴运行不

      在主轴运行试验中,当主轴在高速状态运转时,运行不稳定。为解决静压主轴运行不稳定的问题,首先对静压主轴的工作原理进行了分析,主轴旋转时的支撑点是靠均匀分布在主轴周围的液压系统。所以,首先对主轴周围的液压进行压力检测。压力检测表明,在低速和中速运行时,主轴周围的液压压力稳定且均匀。但是在主轴在高速旋转时,主轴周围的压力检测显示不均匀。这是导致静压主轴系统工作不稳定的原因。为解决这一问题,采取更换所有跟主轴静压系统相关的密封件,对所有参与静压系统工作的电磁阀的动作以及电磁阀进行疏通。最终,解决了静压主轴高速运行时不稳定的问题。

       四、镗床数控设备系统改造后的效果

      由于零件精度的等级以及相应的加工方法,代表着一个设备的加工精度与效率,有着严格的标准和加工要求。首先得到低精度、中等精度、高精度和特别精密精度的加工方法总结如下表1 所示:

      表1 零件精度等级及其相应的加工方法

      通过对数控设备系统的改造,使设备不仅在加工精度方面都有了较大的提高,而且大大提高了设备的智能化水平,节约了人力成,提高了生产效率。减少了加工工件道工序次数。改造后的设备,镗铣床的故障率大大下降,停机次数大大减少,维修难度大大降低,从根上解决了设备生产能力低下的问题。新的智能系统和应用软件的应用,编程变得更加简单,加工复杂零件的功能大大提高,工序大大减少,提升了设备加工复杂工件的能力。为提升设备的生产效率做出了重要贡献。.

相关报告
  • 《如何解决数控机床爬行问题?》

    • 来源专题:数控机床与工业机器人
    • 编译者:杨芳
    • 发布时间:2017-11-21
    • 在驱动移动部件低速运行过程中,数控机床进给系统会出现移动部件开始时不能启动,启动后又突然作加速运动,而后又停顿,继而又作加速运动,移动部件如此周而复始忽停忽跳、忽慢忽快的运动现象称为爬行。而当其以高速运行时,移动部件又会出现明显的振动。       对于数控机床进给系统产生爬行的原因,一般认为是由于机床运动部件之间润滑不好,导致机床工作台移动时静摩擦阻力增大;当电机驱动时,工作台不能向前运动,使滚珠丝杠产生弹性变形,把电机的能量贮存在变形上;电动机继续驱动,贮存的能量所产的弹性力大于静摩擦力时,机床工作台向前蠕动,周而复始地这样运动,产生了爬行的现象。           事实上这只是其中的一个原因,产生这类故障的原因还可能是机械进给传动链出现了故障,也可能是进给系统电气部分出现了问题,或者是系统参数设置不当的缘故,还可能是机械部分与电气部分的综合故障所造成。       爬行与振动故障的诊断与排除       对于数控机床出现的爬行与振动故障,不能急于下结论,而应根据产生故障的可能性,罗列出可能造成数控机床爬行与振动的有关因素,然后逐项排队,逐个因素检查、分析、定位和排除故障。查到哪一处有问题,就将该处的问题加以分析,看看是否是造成故障的主要矛盾,直至将每一个可能产生故障的因素都查到。最后再统筹考虑,提出一个综合性的解决问题方案,将故障排除。排除数控机床进给系统爬行与振动故障的具体方法如下:       对故障发生的部位进行分析       爬行与振动故障通常需要在机械部件和进给伺服系统查找问题。因为数控机床进给系统低速时的爬行现象往往取决于机械传动部件的特性,高速时的振动现象又通常与进给传动链中运动副的预紧力有关。       另外,爬行和振动问题是与进给速度密切相关的,因此也要分析进给伺服系统的速度环和系统参数。       机械部件故障的检查和排除       造成爬行与振动的原因如果在机械部件,首先要检查导轨副。因为移动部件所受的摩擦阻力主要是来自导轨副,如果导轨副的动、静摩擦系数大,且其差值也大,将容易造成爬行。       尽管数控机床的导轨副广泛采用了滚动导轨、静压导轨或塑料导轨,如果调整不好,仍会造成爬行或振动。静压导轨应着重检查静压是否建立;塑料导轨应检查有否杂质或异物阻碍导轨副运动,滚动导轨则应检查预紧是否良好。       导轨副的润滑不好也可能引起爬行问题,有时出现爬行现象仅仅就是导轨副润滑状态不好造成的。这时采用具有防爬作用的导轨润滑油是一种非常有效的措施,这种导轨润滑油中有极性添加剂,能在导轨表面形成一层不易破裂的油膜,从而改善导轨的摩擦特性。       其次,要检查进给传动链。在进给系统中,伺服驱动装置到移动部件之间必定要经过由齿轮、丝杠螺母副或其他传动副所组成的传动链。有效提高这一传动链的扭转和拉压刚度,对于提高运动精度,消除爬行非常有益。       引起移动部件爬行的原因之一常常是因为对轴承、丝杠螺母副和丝杠本身的预紧或预拉不理想造成的。传动链太长、传动轴直径偏小、支承和支承座的刚度不够也是引起爬行的不可忽略的因素,因此在检查时也要考虑这些方面是否有缺陷。       另外机械系统连接不良,如联轴器损坏等也可能引起机床的振动和爬行。       进给伺服系统故障的检查和排除       如果爬行与振动的故障原因在进给伺服系统,则需要分别检查伺服系统中各有关环节。应检查速度调节器、伺服电机或测速发电机、系统插补精度、系统增益、与位置控制有关的系统参数设定有无错误、速度控制单元上短路棒设定是否正确、增益电位器调整有无偏差以及速度控制单元的线路是否良好等环节,逐项检查分类排除。       速度调节器的检测       对速度调节器的故障,主要检测给定信号、反馈信号和速度调节器本身是否存在问题。给定信号可以通过由位置偏差计数器出来经D/A转换给速度调节器送出的模拟信号VCMD的检测实现,这个信号是否有振动分量可以通过对伺服板上的插脚用示波器来观察。如果就有一个周期的振动信号,那毫无疑问机床振动是正确的,速度调节器这一部分没有问题,而是前级有问题;然后向D/A转换器或偏差计数器去查找问题,如果我们测量结果没有任何振动的周期性的波形,那么问题肯定出在反馈信号和速度调节器。       测速电机反馈信号的检测       反馈信号与给定信号对于调节器来说是完全相同的。因此出现了反馈信号的波动,必然引起速度调节器的反方向调节,这样就引起机床的振动。由于机床在振动,说明机床的速度在激烈的振荡中,当然测速发电机反馈回来的波形也一定是动荡的。这时如果机床的振动频率与电机旋转的速度存在一个准确的比率关系,譬如振动的频率是电机转速的四倍频率。这时我们就要考虑电机或测速发电机有故障的问题。       电机检查       当机床振动频率与电机转速成一定比率,首先就要检查一下电动机是否有故障,检查它的碳刷、整流子表面状况,以及检查滚珠轴承的润滑情况。       另外电动机电枢线圈不良也会引起系统振动。这种情况可以通过测量电动机的空载电流进行确认,若空载电流随转速成正比增加,则说明电动机内部有短路现象。出现本故障一般应首先清理换向器、检查电刷等环节,再进行测量确认。如果故障现象依然存在,则可能是线圈匝间有短路现象,应对电动机进行维修处理。如果没有什么问题,就要检查测速发电机。       脉冲编码器或测速发电机的检测       对于脉冲编码器或测速发电机不良的情况,可按下述方法进行测量检查。首先将位置环、速度环断开,手动电动机旋转,观察速度控制单元印制电路板上F/V变换器的电压,如果出现电压突然下跌的波形,则说明反馈部件不良。       测速发电机中常常出现的一个问题是炭刷磨下来的炭粉积存在换向片之间的槽内,造成测速发电机换向片片间短路,一旦出现这样的问题就会引起振动。       系统参数的调节       一个闭环系统也可能是由于参数设定不合理而引起系统振荡,消除振荡的最佳方法就是减少放大倍数。在FUNAC的系统中调节RV1,逆时针方向转动,这时可以看出立即会明显变好,但由于RV1调节电位器的范围比较小,有时调不过来,只能改变短路棒,也就是切除反馈电阻值,降低整个调节器的放大倍数。       外部干扰的处理       对于固定不变的干扰,可检查F/V变换器、电流检测端子以及同步端的波形,检查是否存在干扰,并采取相应的措施。对于偶然性干扰,只有通过有效的屏蔽、可靠的接地等措施,尽可能予以避免。     采用这些方法后,还做不到完全消除振动,甚至是无效的,就要考虑对速度调节器板更换或换下后彻底检查各处波形。
  • 《使用AI预测数控机床主轴问题》

    • 来源专题:数控机床与工业机器人
    • 编译者:icad
    • 发布时间:2019-07-16
    • 人工智能(AI)有望实现真正的工业设备预测性维护。 我去年写的一个例子是Cosen Saws的基于云的预测维护应用程序,该应用程序不仅可以监控公司数控锯刀片的寿命,而且可以在故障发生之前预测刀片故障。 一个类似的例子是Mazak的基于AI的主轴健康监测系统(SHMS),它目前是其HCN卧式加工中心(HMC)的一个选项。 这两个系统都是与辛辛那提大学的工业AI中心(以前称为智能维护系统中心)共同开发的。 现在,工业AI中心由辛辛那提大学(UC),密歇根大学和密苏里科技大学组成。自2001年以来,该中心与100多个国际组织合作开展了100多个项目,包括丰田,波音,博世,卡特彼勒,通用电气航空,固特异,哈雷戴维森和西门子。其目标是消除工业设备意外故障的风险。 Mazak的SHMS旨在使车间能够在主轴或主轴轴承损坏发生之前很长时间内采取主轴维护措施,从而最大限度地减少停机时间并使任何维护任务更加方便。 Mazak的流程开发协调员Joe Sanders表示,公司基于AI的系统与其他主轴监控技术之间的关键区别在于SHMS不是基于阈值数据。这将是当检测到特定的主轴振动频率时将发送警报的情况,该特定的主轴振动频率将表明已经或很快将发生损坏。相反,他说SHMS可以在发生前几个月发现问题,提供时间安排主轴维修或在最方便的时候进行更换。 在历时一年的大泛围主轴破坏性测试得出的数据基础上,SHMS的AI建立了其主轴神经网络自组织图。主轴特定的特征可以区分良好振动与不良振动之间的差异。算法预测了主轴在一段时间内显示剩余使用寿命时如何随着时间的推移而降级(除非发生崩溃)。 “这不同于估计主轴寿命的时间表,因为我们不知道机器是否会用于轻型工作,起伏切割,24*7操作或任何其他可能的情况,”桑德斯先生解释说。 SHMS的主要组件包括振动和电流传感器,数据采集模块和处理SHMS算法的工业计算机。安装后,一小时的建模测试会映射特定主轴的操作特征。之后,用户可以执行定期的60秒测试,将数据与主轴模型进行比较。当周期时间足够长时,桑德斯先生建议在每个部件完成后进行测试。然而,他指出,对于周期时间相对较短的零件来说,这可能不是必需的。 SHMS可作为配备该公司Smooth CNC的Mazak HCN机器的选件,也可作为Matrix CNC机器的改造。 (系统的图形用户界面目前正在改进中。) 该公司很快计划提供滚珠丝杠预测监测作为SHMS选项的一部分。事实上,工业人工智能中心已经收集数据,为滚珠丝杠开发预测磨损算法已有一段时间了。下一个目标是创建一种有效的SHMS技术,该技术将持续监控主轴健康状况并消除60秒测试的需要。桑德斯说,这种主动系统还能够检测刀具磨损并自动减少切削参数,以防止破损。 SHMS将于去年9月在国际制造技术展(IMTS)上展出,将于10月在其位于肯塔基州佛罗伦萨的总部举办的Discover活动中正式推出。