《长庆油田提升低渗透油藏水驱开发》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2019-12-31
  • 截至12月20日,长庆油田聚合物微球改善水驱技术目前已累计在生产现场应用7000余井次,试验区块实现控降自然递减率4%,含水上升率下降到1%。今年已实施2536井次,实施区域自然递减率由12.9%下降到10.8%,含水上升率由1.9%下降到1.4%,全油田自然递减率由12.2%下降到11.5%,改善水驱开发效果显著,对国内同类型低渗透油田具有示范作用。长庆油田是典型的“三低”油田,做好提高采收率工作,实现长期稳产,对于保障国家能源安全意义重大。目前,长庆油田已进入中高含水开发期,水驱不均的矛盾日益突出,传统调剖工艺存在一定的局限性。2010年以来,长庆油田聚合物微球技术课题组不断加大新技术、新产品、新工艺的研发力度,立足长庆低渗透油藏地质特征,通过深入研究水驱油藏开发机理,积极与国内外技术人员探讨交流,立足多孔介质渗流物理理论,突破关键理论认识,提出“改善水驱、简化工艺、规范技术、提高效益”的思路,并在前期试验基础上,持续攻关,突出地质与工艺的结合,深化机理研究,坚持自主研发,创新发展了聚合物微球深部调驱技术。

相关报告
  • 《长庆油田首个低渗透油藏CCS试验取得实效》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-04-06
    • 3月26日,随着二氧化碳顺利注入姬塬油田一口油井内,各项技术指标达到预期效果,标志着长庆油田首个低渗透油藏CCS(碳捕获与封存)试验取得实质进展,对姬塬油田提高采收率、建成绿色低碳示范区、全面推动黄河流域绿色低碳发展意义深远。 长庆油田侏罗系低渗透油藏普遍发育边底水,体积庞大的含盐水层虽可在开发早期为油井提供能量补给,但导致油井见水快,控水稳油难度大。目前,国内外专家学者认为,将二氧化碳注入边底水油藏是CCS的发展方向,可以实现碳封存,实现双重效应,达到“埋碳”减排和提高油藏采收率的双收益。 长庆油田组织专业团队积极研究“埋碳”与提高采收率的新途径,探索濒临废弃的低渗透油藏二氧化碳地质体封存潜力,充分挖掘油藏底部高矿化度水体及其构造优势,超前进行CCS技术储备,整合优势技术力量,多专业联合攻关,加快推进CCS技术试验进程。同时,完善了“构造高部位注气+构造体内二氧化碳封存+构造低部位复产”技术思路和“前置泡沫液+后置液态二氧化碳”液-液两相体系组合段塞工艺模式。 目前,长庆油田科研攻关团队持续跟踪一二线油井套压变化,加大一二线油井井口二氧化碳浓度监测力度及频次,计划将关停井恢复生产,综合评价试验效果,并结合试验认识进一步明确CCS地质体封存潜力及适应范围,为长庆油田规模推广应用CCS技术提供强力支撑。
  • 《长庆油田微球调驱技术控递减》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2023-07-11
    • 截至7月7日,长庆油田聚合物微球调驱技术规模推广应用以来,已累计实施超2万井次。微球调驱技术助推油田自然递减率由13.4%下降到11.2%,含水上升率保持在1.3%左右,实施效果明显。 近年来,长庆油田针对鄂尔多斯盆地低渗透油藏储层致密、非均质性强等因素导致的水驱效果不佳等问题,自主研发了系列纳米聚合物微球核心产品,并定型了“小粒径、低浓度、长周期、集中注入”工艺模式,满足了地下微孔细喉储层需求,为低渗透油田降低递减率和提高采收率开辟了新的技术路径。2017年规模应用以来,这项技术在长庆油田各个主力油区得到应用,所实施区域年均自然递减率下降2个百分点以上,含水上升率下降0.9%,采收率提高3个至5个百分点。 同时,长庆油田科研人员围绕机理研究、工艺优化、技术配套及成果转化等方面持续提升完善,系统开展室内实验,进一步深化调驱机理认识,精细刻画堵水调驱技术界限,丰富完善技术体系。通过试验微球调驱与注水技术策略优化相结合,协同提升水驱开发效果,加快纳米聚合物微球系列产品升级换代步伐,持续完善低渗透油田改善水驱技术系列。 长庆油田聚合物微球调驱技术历经多年攻关,已形成集机理深化、产品研发、工艺创新、数智配套于一体的技术体系,在注水开发油藏全面应用。目前,聚合物微球调驱技术已获得国家授权专利27件。