截至12月20日,长庆油田聚合物微球改善水驱技术目前已累计在生产现场应用7000余井次,试验区块实现控降自然递减率4%,含水上升率下降到1%。今年已实施2536井次,实施区域自然递减率由12.9%下降到10.8%,含水上升率由1.9%下降到1.4%,全油田自然递减率由12.2%下降到11.5%,改善水驱开发效果显著,对国内同类型低渗透油田具有示范作用。长庆油田是典型的“三低”油田,做好提高采收率工作,实现长期稳产,对于保障国家能源安全意义重大。目前,长庆油田已进入中高含水开发期,水驱不均的矛盾日益突出,传统调剖工艺存在一定的局限性。2010年以来,长庆油田聚合物微球技术课题组不断加大新技术、新产品、新工艺的研发力度,立足长庆低渗透油藏地质特征,通过深入研究水驱油藏开发机理,积极与国内外技术人员探讨交流,立足多孔介质渗流物理理论,突破关键理论认识,提出“改善水驱、简化工艺、规范技术、提高效益”的思路,并在前期试验基础上,持续攻关,突出地质与工艺的结合,深化机理研究,坚持自主研发,创新发展了聚合物微球深部调驱技术。