《江苏油田沙20-34井大修后增产效果显著》

  • 来源专题:超深层油气勘探
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2018-05-15
  • 5月9日, 从江苏油田采油一厂沙埝管理区获悉, 由矿业开发有限公司利源作业分公司作业二队负责施工的沙20-34井投产后日产原油5.8吨, 与大修前日产原油0.4吨相比, 日增产原油5.4吨, 措施效果显著。接到该井的施工任务后, 矿业开发利源作业分公司沙埝作业项目组高度重视, 及时抽调作业精锐队伍之一作业二队搬家上井, 铺地膜、搭管桥、甩驴头、拆井口、起原井管柱、WSJ测试和机械找漏等施工工序衔接有序, 一气呵成。在找出破漏段, 甲方要求破漏段至人工井底悬挂小套管时, 沙埝作业项目组犯起了难, 用小修设备干大修的活, 对我们常规作业队伍来说还是 "大姑娘上轿-头一回"。为了啃下这个 "硬骨头"、在悬挂小套管施工前、矿业开发有限公司相关技术人员紧急召开碰头会、充分展开讨论、并制定了安全可靠的施工方案,又及时与采油一厂工艺所联系,进行详细的技术交底;施工时,技术人员全过程跟班指导,确保各项工序按制定的方案和技术要求执行;施工后,及时通井、扫灰、原井段射孔、下泵投产,为江苏油田采油一厂夺油上产递交了一份满意的答卷。

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  • 《微构造精细追踪技术助力老油田稳产增产》

    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2024-08-01
    • 今年上半年,渤海石油研究院科研人员在储层构型精细解剖、剩余油分布精细描述、水平井控水稳油新工艺探索等领域潜心攻关,持续助力老油田稳产增产。 其中,作为开发时间长达近20年的老油田,曹妃甸11-1油田剩余油分布情况复杂且油品不够理想,以低油柱、底水、稠油油藏为主,调整挖潜工作好比在地下2000米处的“黑匣子”里进行精密手术,难度不言而喻。 如何提高地层构造的预测精度,从而实现对低油柱剩余油的精准挖潜? 对此,科研人员创新提出微构造精细追踪技术,对以往无法识别的、呈“小高点”状的微构造进行精细刻画,进一步摸清地下的情况。这好比从高空俯瞰大地,以往只能看到高山的大致轮廓,如今可将片片丘陵尽收眼底,有效提高了识别精度。微构造精细追踪技术还为在这些“小高点”上科学部署调整井提供了依据,有利于动用低油柱剩余储量。通过采用该技术,曹妃甸11-1油田现已成功实施3口调整井,均获得较为理想的开发效果。 针对剩余油分布情况较为复杂的问题,科研人员结合底水分布模式和驱油机理,发现部分底水较薄区域的开发效果远远优于厚层底水区域。这一认知不仅在很大程度上打破了在底水较薄区域进行布井的局限性,推动了油田局部挖潜方式的转变,还为曹妃甸11-1油田近百口开发井、调整井的设计与实施提供了思路,在确保油田稳产的同时,也显著提高了油田开发水平。 曹妃甸11-1油田目前处于特高含水期,高含水井占比高,水平井的控水需求日渐凸显。由于传统机械控水的工艺方式单一,措施后降水幅度并不明显,严重制约了油井产液能力,迫切需要一种有效的水平井控水新技术。加之油田属于典型的河流相底水油藏,储层变化快,地质油藏条件差异大,每口水平井的见水情况各有不同,为每口井建立个性化的控水方案迫在眉睫。然而,若要更精准地寻找到对应的控水方式,必须先明确每口井的出水特征。 锁定问题后,科研人员着手开展水平井见水模式识别技术研究。采油与工艺专业人员密切配合,从总体上摸清水平井的见水特征后,以“一井一策”理念为指导,为每口井建立个性化的控水方案。在此过程中,油田的一口水平井在采取控水措施后,实现含水率下降20%,产液量降低1200立方米,井组日增油量超60立方米。
  • 《测井公司Ⅱ代多级脉冲射孔技术增产显著》

    • 来源专题:油气开发与利用
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2021-03-23
    • 3月16日记者获悉,测井公司天津分公司施工的重点探井埕116x1井射孔后产出效果良好,日产原油40余立方米,Ⅱ代多级脉冲射孔技术应用成效显著。据介绍,埕116X1井前期采用102常规射孔工艺,产能始终达不到要求。为此,这个分公司在全面剖析施工流程和技术难点后,精细制定了Ⅱ代多级脉冲射孔技术施工方案。针对116X1井采用油管传输水利泵排液联作带封隔器射孔管柱的工艺特点,优化多级脉冲三级火药装药量设计,采用投棒加压双起爆、套管压力吸收系统等多项新技术,并安排射孔二级工程师全过程监督指导。同时,针对这口井已射层位存在井喷风险,采取在定位时加装最新的双极电缆防喷装置,确保此井施工万无一失。施工中,作业队严把施工安全关、质量关和效率关,经过两天连续奋战,顺利完成这口井的施工任务。埕116x1井喜获高产,证明了Ⅱ代多级脉冲射孔技术的显著增产效果,为此项技术的推广应用打下基础。