《套管摆放用上了安全高效“神器”》

  • 来源专题:绿色化工
  • 编译者: 武春亮
  • 发布时间:2025-05-14
  • “这些套管码放得整整齐齐,你们真是下了不少功夫!”5月6日,前来中原油田物资供应中心领料的工作人员,望着料场里排列有序的套管堆,忍不住连连称赞。
    作为中原油田物资供应的核心枢纽,物资储备总库承担着保障“粮草”供应的重要任务,其中套管是物资管理中的关键品类。料场内存放着大量不同规格的套管,为确保质量检验到位,所有套管均需平铺摆放。然而,由于套管长度各异,传统方式极易导致摆放参差不齐,难以达到库房标准化管理要求。
    为攻克这一难题,物资供应中心的工作人员展开了多轮尝试。起初,他们采用吊车、抓管机等设备进行套管摆放,不仅成本高昂,作业过程中还存在较大安全风险。在精细调整环节,人工推动套管的操作方式容易引发违章;使用撬棍虽能勉强对齐小直径套管,但劳动强度大;即便尝试用千斤顶改造抬升装置,也会因效率低下无法满足紧张的供井需求。
    面对重重困难,该中心迅速成立技术攻关团队。经过反复研究,团队成员发现,用于搬运油桶的推车抬升机具经过改造,或许能够解决套管摆放难题。随后,团队立即开展可行性分析,确定改制方案,精心挑选高强度轴承、高韧性圆钢等优质材料,经过多次焊接、试验和优化,成功设计制作出5套适配不同套管直径的轴承滑轮组。针对小直径套管,他们还专门设计了一次可抬升6根套管的滑轮组,大幅提升了工作效率。最终,新型套管摆放走齐装置顺利成型。员工使用该装置能轻松抬升1吨多重的套管,并摆放整齐,劳动强度显著降低,同时也能充分满足各类套管的供应需求,让操作更加安全便捷。
    “后续,我们计划在油田各单位物资供应站全面推广这一装置,让更多一线员工受益。”物资供应中心储备总库主任刘建国介绍道。
    【专家点评】
    ■ 中原油田物资供应中心安全总监 陈 兵
    制作套管材走齐装置要经过综合考虑设计、焊机改造、测试和维护等多个环节。设计目标是确保套管在管架台摆放过程中能够精确对齐,从而达到提高生产效率、降低劳动强度、确保安全生产的目的。
    此装置中组件包含高行程液压缸、链条组、起升叉臂、轴承滑轮组等,在设计时需慎重考虑精度要求、负载能力、材料选择、安全性等,并根据不同直径型号套管需求,确定需走齐行程;选用高强度轴承、高强度韧性圆钢材料,延长使用寿命,确保装置能承受套管重量和推动力;设置防护网,防止抬升后链条断裂甩出伤人,保障操作安全。
    通过团队协作和持续改进,我们打造出了高效、精准、可靠的套管摆放走齐装置。这一创新成果不仅有效解决了套管摆放难题,更为物资管理的标准化、高效化提供了新的解决方案。
  • 原文来源:http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2025-05/13/content_7125036.html
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